據(jù)公司3月28日制造日報通報,三月份,鍛三作業(yè)部計劃生產2740.7噸,實際完成2744.5噸,累計完成率達100%,提前三天完成任務,成績喜人,成績驚人,月產量繼2017年10月鍛打完成2578噸再創(chuàng)標桿。六臺設備,102人,他們是如何實現(xiàn)一個又一個的挑戰(zhàn)呢?
走進鍛三作業(yè)部,鍛錘聲聲,六條生產線有條不紊地進行作業(yè);火紅的鍛件源源不斷地從機組下線;叉車、天車,各行其道,物流周轉暢通。走在人行道上,周邊的人并不多,設備工位上的操作工,工裝區(qū)域的準備人員,瞪大眼睛四周觀察的安全員,仔細檢查設備的保全巡視員,各負其責。變化,有何變化?以前,月排產千余噸時,作業(yè)現(xiàn)場也就如此。
正在疑問,迎面遇到了他——蔣建春,鍛三作業(yè)部保全班班長。說起蔣班長,那可是鍛三作業(yè)部的一塊“寶”。他,個不高,嗓門洪亮,腦門大,里面可都裝著智慧,干起活來,風風火火,雷厲風行。說起高產,蔣班長說我給你講一件事情,你就能明白裝備保障在高產中的作用。本月中旬,4#40MN機組正在鍛打一批小型鍛件,生產中,機組人員發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)鍛打無力現(xiàn)象,但由于這批鍛件尺寸小,生產依然順暢,但細心的機組長還是把設備狀況反饋給了蔣班長。蔣班長接到電話后,不慌不忙地說,知道了。等到機組人員吃飯回來,保全班人員已經忙碌了好一陣,再等機組人員更換工裝、烤模,保全人員已把平衡缸密封更換完畢,調試、試車,設備交付生產,時間一分鐘也沒有耽誤。原來,保全班在每日的設備巡視時已發(fā)現(xiàn)4#設備存在平衡缸密封漏氣,但不影響生產,為了保證鍛打生產地順利進行,保全班一方面加大了對該設備的巡視頻次,一方面著手維修前的準備工作,等機組把這批小型鍛件干完,利用機組員工吃飯和更換下個批次工裝時間進行更換密封,實現(xiàn)了維修和生產無縫對接。談到高產月的感受,蔣班長嘿嘿一笑說,忙呀,作為班長,既要以身作則,處處工作在前,又要統(tǒng)計巡視的問題點,及時制定維修方案,做好維修準備,盡量把維修安排在機組人員的停機時間。三月份,通過開展TPM和日巡視,發(fā)現(xiàn)并處理了五十多個故障點,實施了十幾項現(xiàn)場改善,有效地保證了作業(yè)部六臺鍛壓設備的穩(wěn)健運行。然后話鋒突轉說,忙些好呀,機組多干活,保全工的收入也跟著漲。
有了良好的裝備保障,如何科學組織生產才是實現(xiàn)挑戰(zhàn)任務的關鍵。在鍛三作業(yè)部的工長室,工長余波略顯疲憊。早上七點多進廠,晚上七、八點還不能回家。簡單聊一聊生產的組織情況,也就半個小時,手機響了六、七次,全是生產中的信息處理。說起新標桿的產出,余工長如數(shù)家珍。他說,這幾年,作業(yè)部的生產任務持續(xù)走高,生產的各個環(huán)節(jié)配合越來越默契。首先是工裝管理,每月制造部生產計劃下達,工裝人員根據(jù)鍛打計劃的數(shù)量準備“打一備二”或者“打一備三”,老師傅王玉喜根據(jù)幾十年的一線工作經驗,認真檢驗工裝質量,杜絕有問題的模具上線,定時實施在線打磨,及時更換,既確保每一根鍛件的質量,又保證了鍛打的高效產出;生產計劃方面,根據(jù)生產資源確認設備生產效率,及時和調度溝通制定周計劃和每日生產看板計劃;均衡設備產能,科學調配4#40MN和5#40MN制造計劃,發(fā)揮每一臺設備產能最大化;尋找影響生產的瓶頸,合理開展現(xiàn)場改善為高效生產創(chuàng)造有利條件。例如3#40MN生產鏈軌節(jié),工藝要求調質后在線打磨,但由于打磨區(qū)域與生產線相距50米,且打磨區(qū)鍛件擺放較多,所以每箱鏈軌節(jié)需要天車吊運發(fā)交區(qū)——打磨區(qū)——發(fā)交區(qū),多次往返,管理團隊立即實施物流改善,把打磨工序直接移至調質線出料口,打磨后隨即裝箱吊運發(fā)交,節(jié)省了大量的生產時間和物流周轉。在鼓舞生產人員士氣方面,作業(yè)部領導身先士卒,主動服務,把公司定制的“營養(yǎng)餐”送到工位;率先垂范,積極參與設備保全,參與現(xiàn)場改善;貼近一線,科學管理,把機組看板完成率與機組人員收入掛鉤,調動機組員工完成看板的積極性,實現(xiàn)把員工的利益和公司的發(fā)展緊密相連。
人心齊,泰山移。在鍛三作業(yè)部走了幾圈,忙碌地生產,忙碌的鍛三人,有的是急匆匆的腳步,馬不停蹄地追趕;有的是夜以繼日地奮斗,披星戴月地追求;有的是各個班組的通力協(xié)作,為了一個目標而忘我的付出。2740噸,對于鍛三作業(yè)部來說,那只是又一個新起點。(余 杰)
(圖為 鍛三作業(yè)部3#40MN機組已實施的在線打磨改善)