“現(xiàn)在壓床切邊操作輕松多了,飛邊也不要我扔了!我要請我們班組的機器人‘大拿’—— 王師去吃碗牛肉面!” 東風鍛造有限公司鍛二作業(yè)部前梁工區(qū) 2#20MN(兆牛)機組壓床操作工方鵬難掩喜悅,興奮地和大伙分享著好消息。
壓床切邊瓶頸工序一直是效率提升的關(guān)鍵所在,尤其是到了炎炎夏季,高溫作業(yè)更是讓人苦不堪言。2025 年,小設備前梁班積極響應公司要求,開展 2#20MN(兆牛)效率提升活動。通過深入現(xiàn)場作業(yè)觀察,他們發(fā)現(xiàn)操作工需要在嘈雜的機器環(huán)境中,不斷重復彎腰動作,這無疑是一項艱巨的工作。面對這一難題,以王師為核心的攻關(guān)小組毅然立下 “軍令狀”,決心要兄弟們干活兒輕松一點。
研發(fā)自動退飛邊機構(gòu)的過程充滿荊棘。在模擬夾取飛邊動作時,王師團隊發(fā)現(xiàn)機器人手臂的抓取角度與力度難以精準控制,稍有偏差就會導致飛邊掉落位置不準確,甚至損壞設備。為解決這一問題,王師帶領(lǐng)團隊連續(xù)一周泡在車間,用不同材質(zhì)的飛邊樣品進行上百次模擬抓取實驗,詳細記錄每次抓取的角度、力度、速度等數(shù)據(jù),最終通過調(diào)整機器人的算法程序,找到了最佳抓取參數(shù)。
經(jīng)過三個月夜以繼日的努力,3 月中旬,自動退飛邊機構(gòu)組裝完畢,并在 2#20MN(兆牛)壓床上線試裝試運行。
4 月 28 日中午,王師站在轟鳴的壓床前,早已忘了午飯時間,看著壓床下料機器人將鍛件放到滑道上,又有條不紊地把飛邊放到滑料板上,他的笑容比窗外的陽光還要燦爛。由他牽頭自主研發(fā)的第三代自動退飛邊機構(gòu),在經(jīng)過兩輪試運行后,已成功在 2#20MN(兆牛)壓床投入運行。這個困擾壓床工序多年的高溫、高難作業(yè)瓶頸,終于被他攻破。
確認自動退飛邊機構(gòu)穩(wěn)定運行后,王師簡單地吃了一碗泡面又匆匆回到現(xiàn)場。操作工方鵬心疼地說:“你把這個難題解決了,我明天早上請你吃襄陽牛肉面!”王師爽快地說:“能讓壓床兄弟們減輕勞動強度,降低高溫作業(yè)的安全風險,這碗牛肉面吃定了!”
【供稿:徐鋒】